登录入口科工十院登录入口风华:打样一个“1”,带来100%!
发布时间:2024-10-08 信息来源: 中国登录入口科工十院

  “这是我从业33年来,遇到的加工难度最大的产品之一。”

  使用各种办法攻关了一个多月无果,登录入口科工十院登录入口风华机加中心的龚和生发出感慨。


  那段时间,“公差不合格”成为了每次班组早会重点通报的内容。每日八点,在宽敞的车间里,结构件制造部数车复合组准时组织开早会。组长龚和生将当前加工完成情况、工作计划、加工难点等情况向17名班组成员通报,以便有条不紊推进后续生产进度。

  截至目前,该产品已累计交付数十套。回想起刚接到任务时,连续攻关了一个月,连1套都交付不出的窘境,全组为这来之不易的成绩感到欣喜,艰难的攻关过程历历在目……


  二季度,营销人员带着图纸找到车间,表示了客户对该产品加工要求极严格。产品加工难度大、加工精度要求极高,超出丝毫客户都不接受。班组接到任务后,由既是脱产班组长又是技师的龚和生带头攻关,安排加工经验丰富的张萍、李开国、胡湘华等精兵强将参与加工。

  面对最复杂、最严格的加工要求,班组制定了专业的工艺、工装,操作人员谨慎细致地完成每道加工程序。而检验结果大失所望,第一件加工件仅有40%符合图纸要求。

  尽管如此,组员并不气馁,加工第二件产品时,针对性解决暴露的问题,合格率提高到60%;看到了希望的曙光后,又通过不断设计校正工装,将再次合格率提升到80%;眼看成功在即,却始终无法达到100%合格。  

  为此,小组始终坚持“质量第一”的原则,质量不过关,绝不流转到下一道工序。该产品80%的工作量集中在该班组,留给后续工序的加工时间并不宽裕,大家面临既要抢时间更要保质保量的三重压力。

  早会上,大家统一思想,达成一致:无论如何,在余下半月时间,打样1套合格品出来,绝不能给登录入口风华信誉带来损失。

  “问题不能暴露一点解决一点,只有找出质量问题的源头,才能找到行之有效的解决办法。”组长龚和生认为加工思路要调整。

  小组重整旗鼓,首先找出变形的根源,从分析工艺、应力、材料、温度、工装、零件自身等因素全面排查,最终锁定加工顺序、和工装两方面原因可能导致变形。

  由于产品壁厚只有0.5mm,操作的先后顺序不同产生的效果不同,而这是很难观察到。大家决定通过优化工艺、调整加工顺序、调整加工余量、增加高低温等措施来保证工艺要求。

  工装方面,经过前期反复总结经验,不断改进后使用悬空拉杆工装解决存在的问题,但悬空的结构也带来了震动和夹紧力难以控制的两重困难,这间接地影响着加工质量。

  好几天里,龚和生带着组员到机床旁观察复杂的工装结构。多年的经验告诉他:合格的产品需要一个“合格”工装,最简单的就是最合适的。  

  为此,大家决定放弃悬空拉杆工装,以增加防震功能和便于夹紧力控制为导向,设计新型简便工装。就这样几人分工合作,开始分析、设计、验证……连续的加班加点也毫无怨言。心中只有一个念头,不能再出废品。

  经过班组的共同努力,设计出了新的组合芯轴工装辅助加工,再结合前期加工经验,严格、细致运用到每一道加工程序上。

  功夫不负有心人,这一次加工的产品终于合格了!

  不久后,登录入口风华按期交付的10套产品质量得到了客户的高度认可,并又增加了该产品加工的新订单,无疑是对登录入口风华加工能力的认可。

  “四季度,要不辜负客户100%的信任,必须以100%的质量交出产品!”这已成了数车复合组的新目标。(文摄/